電子調速器是將直流電轉化成交流電驅動無刷電機的一種電子裝置,簡稱電調。它具有調速和功率驅動兩種基本功能。通常電調有3組功率場效應晶體管 (MOSFET)構成橋型驅動電路。由于電路中總是存在傳輸線路的差異、分布電容差異、器件延時差異等不確定因素影響,常常使得橋臂上下兩只MOSFET管的導通或截至時間不同步。極易出現同一個橋臂中上下兩只MOSFET出現短暫同時導通的情況,從而出現短時大電流脈沖。這個問題降低了電源效率,也容易使驅動管發熱損毀。
本文通過使用任意波函數發生器AFG對電子調速器進行驅動和測試,在精準測量出各路橋臂時延特性后,經過驅動軟件優化讓電路達到了佳控制效果。泰克AFG31000任意波函數發生器可產生任意脈沖波,具有雙通道輸出和極高的相位控制能力,對精準測量起到了非常關鍵的作用,也為本文實現高效驅動器起到了重要作用。
一、引言
常見多旋翼無人機通常使用電子調速器作為電機的驅動部件,是一種比較常見的電機驅動裝置。電子調速器的主要通過PWM脈沖來實現三相激勵電流。典型的BLDC驅動如圖1.1所示。Q1-Q6是6個MOSFET組成的直流轉交流的逆變電橋,每只管子在驅動信號激勵下,有序開通和關閉,形成交流驅動源。
圖1.1 三相逆變橋結構圖
但是由于實際電路總是存在一些未知影響因素。例如,驅動管輸入電容不一致、控制信號線長度不一致、驅動管開啟與關斷時延不一致等。使得一組橋臂的兩個MOSFET管的導通或截至的時間不同步,極易出現同一個橋臂的兩個管子同時導通的情況。當上下兩個MOSFET管同時導通時,盡管時間非常短暫也會形成極大的短路脈沖電流,導致電源效率下降,驅動管子發熱等現象,甚至損毀驅動管。
本文通過任意波函數發生器AFG對無刷電子調速驅動電路進行實驗測試解決驅動不一致問題。在精準測量出驅動信號經過每組MOS管所產生的時延后,根據所測的時延差數據,通過軟件進行調整和優化,使驅動電橋到達優工作狀態。
二、電調硬件設計
如圖2.1所示,該部分為電子調速器A相輸出,驅動器使用了集成電路。圖2.2是完整實驗板PCB,可以發現制作PCB板的時候由于走線原因,A相驅動線是兩根不等長的線,A_H線較長,A_L線較短。
圖2.1 電子調速器A相驅動電路原理
圖2.2 電子調速器PCB
三、實驗測試與軟件優化
泰克AFG31000任意波函數發生器可以輸出雙路驅動信號,每個通道獨立可調整,將雙路輸出調整為可以激勵雙輸入模式,通過示波器觀察將激勵信號的在電路板上的驅動點位置將邊沿對齊。
圖3.1 雙通路高速示波器測試A_L端信號激勵點
到電機接口時延
圖3.1中可以觀察到A_L端信號通過線路及驅動器件后產生的時延。信號在下降沿部分產生了彎曲變化,這可能是線路上分布電容引起的。對所有驅動端分別激勵并測量出每個通道的時延。表1給出了各個通道測量結果,可以看到B相和C相近似相等,A相差。從PCB電路上可以發現A相兩路信號對稱性差,B相和C相接近一致。A相有約2us的時延差別。
表1 各信號通路延時值測量
根據各路實測結果,可以確認線路大延遲量為20us,由此在軟件設計上將各路驅動進行對等延遲優化,盡量滿足驅動信號達到各輸出端時基本一致,比如將A-H這路增加1.9us達到20us。這里單片機的運行速度決定了驅動器能達到的精準性。如有可能,使用匯編寫這個部分是的方法。匯編語言具有很好實時性,可以將誤差控制在一個機器周期以內,不過使用匯編比較繁瑣和復雜。實際調試中可以使用C語言編程,再利用反匯編進行調試。本實驗中采用反匯編環境進行調試測算,將驅動時延調整到小誤差狀態。
四、測試與驗證
電子調速器經過實際測量與程序優化后,需要證明這種優化帶來的效果。為此設計了一組對比測量,環境搭建如圖3.1所示。將調速器安裝上帶槳葉的電機,然后通過優化程序與未優化程序激勵驅動器進行比較。在相同電路,相同供電電壓情況下,對比在不同轉速情況下的工作電流,測量結果如表2所示。
表2 電源12V情況下相同電機相同驅動電路不同轉速時
工作電流對比
通過對比可以看到,不論是優化程序激勵的驅動器,還是未優化程序所激勵的驅動器,隨著轉速提高,工作電流都成倍增加。這是因為轉速提高后,電機阻力成倍增加的緣故。對比相同轉速情況下的電流,可以發現轉速較低時,優化后的驅動器電流減少并不多,沒有多大優勢。而在高轉速情況下,電流減少較多,優勢十分明顯。此外通過供電電流測量還發現優化后的驅動器電流變化平穩,沒有出現大電流脈沖,減少了調速器產生的電磁干擾。可見優化設計帶來了不少的好處。圖4.1是根據圖2.2進一步改進和縮小尺寸的驅動板,其性能進一步提升。目前該驅動板已應用到實際使用中,效率高、省電節能效果良好。
圖4.1 改進的電子調速器實物
五、結論
使用任意波函數發生器可以有效檢測驅動電路的延時特性,為優化設計帶來明晰的方向,從而提高電路性能以及電磁兼容特性。